当前位置: 真空闸 >> 真空闸发展 >> 高加停运,没有你想的那么简单,操作不当有
一、事件经过:
1、机组负荷降至MW,汇报调度退出AGC执行停机操作,机组高加随机组一起滑停;2、机组降负荷至MW后,#3高加水位开始出现波动现象,正常疏水调门逐步开大至全开位,危急疏水调门开始缓慢参与调节,危急疏水调门调节性能相对较差,水位一直处于波动状态,此时#3高加正常疏水已经无法正常疏水至除氧器,运行人员未及时关闭#3高加正常疏水调节门;3、机组负荷降至99MW(15%)时,机组本体及各抽汽管道疏水相应开启,机组持续降负荷至41MW;4、机组打闸,联锁关闭各抽汽逆止门,电动门和联锁开启各危急疏水调门。此时#3高加进水温度.5℃,出水温度℃,机组停运后维持炉循泵运行;5、锅炉停止上水后,打闸2B汽泵,凝汽器破坏真空,同时关闭高加危急疏水及正常疏水,此时#3高加进水温度下降至52℃,出水温度65℃,凝汽器破坏真空并关闭#3高加危急疏水后,发现#3高加水位上涨,频繁发生危急疏水调节门连锁开启现象;
6、隔离#3高加正常疏水手动门,#3高加水位上涨趋势明显好转,但还存在缓慢上升趋势;
7、对除氧器进行放水,放水后#3高加还是存在轻微上涨趋势;
8、锅炉分离器压力降至1.5Mpa,锅炉开始热炉放水,同步进行给水系统放水,放水前给水压力2.0Mpa,待给水系统泄压放水后#3高加水位停止上涨,并伴随缓慢下降。
综合以上现象,判断#3高加泄漏。
二、事故排查:
水侧人孔门打开后经汽侧通入压缩空气打压至0.55Mpa,在水侧管口处涂抹肥皂水检查并未发现漏点。汽侧通入氟利昂检测仪未检测到渗漏。(高加水侧管口施工工艺及运行工况相差无几,热胀冷缩会导致大面积管口裂缝但是都很细微,所以涂抹肥皂水或氟利昂检测很难查找出来。)在#3高加汽侧注满水后,观察进水侧约有个管口有水迹,且下部漏点较多;出水侧无泄漏,说明热胀冷缩后导致管口泄漏。拔出进水侧泄漏处套管后对热管焊口进行补焊。三、原因分析:
1、机组在停运降负荷过程中,未按照规程要求执行高加停运操作,#3高加正常疏水在无法进行正常疏水至除氧器时,运行人员未及时关闭#3高加正常疏水调节门,一直维持高加正常疏水及危急疏水在开启状态,致使抽真空阶段除氧器低温气体长时间通过正常疏水回流至#3高压加热器,导致高加疏水侧温度快速下降,产生热疲劳。而此阶段#3高压进口温度维持高达℃左右,致使高加进水侧管控遭遇冷气而热胀冷缩较为严重,导致#3高加进水侧管口产生裂纹。2、机组停运后维持炉循泵运行,高加未切至旁路运行,除氧器水温较低,导致高加温度快速下降,产生热疲劳。四、改进措施:
1、#2机组负荷MW,逐步将#3高加正常疏水切换至危急疏水,切换后将#3高加正常疏水关闭。(负荷MW,#3高加抽汽压力0.54Mpa,四抽至除氧器压力0.3Mpa,压差0.24Mpa,除氧器与高加高度差在20米,若负荷持续降低则压力差无法保证#3高加正常疏水至除氧器)2、厂用电切换后,逐步退出#1高加、#2高加、#3高加汽侧。注意事项:1)在DCS画面点动关小抽汽电动门,注意控制高加出水温度温降率在2℃/min范围内。2)逐步将#1、#2高加正常疏水切换至危急疏水,关闭#1、#2高加正常疏水调节门。3)待抽汽电动门、逆止门关闭后,将抽汽逆止门前、电动门后疏水门开启,待高加汽侧进汽压力泄压后,关闭高加危急疏水调节门和各抽汽电动门后疏水,对高加本体汽侧进行闷缸。
4)关闭高加正常疏水调节门和危急疏水调节门后,进行高加查漏试验,观察高加水位变化。必要时手动关闭#3高加正常疏水调门前隔离门。
5)若机组停运后锅炉还需进行上水,则将高加给水切换至旁路运行。
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