当前位置: 真空闸 >> 真空闸资源 >> 警示一根电缆引发的汽轮机ldquo断
(一)事故前工况
机组负荷.4MW,A、B、C、D、E、F六台磨煤机运行,A凝泵运行,A、B小机运行,主汽压力25MPa,主汽温度℃,再热汽温度℃,真空-94KPa,主机润滑油0.MPa,其它辅机运行正常,各运行参数正常。
(二)事故经过
集控运行监盘发现机组负荷从MW快速下降至零,汽轮机跳闸,锅炉灭火,手动再次按机打闸、炉MFT按钮,并确认开关已解列,厂用电自动切换正常,按机组停机事件处理。
运行人员检查交流启动油泵、交流辅助油泵、顶轴油泵先后自启正常,机组转速下降,至11时14分机组转速到零,主机惰走时间51分钟,投入盘车运行。
查ETS首出为“润滑油压力低停机”。
集控运行人员立即对润滑油系统进行全面检查,润滑油压0.12MPa,未发现异常。生产技术部热工专工经现场进一步检查,确认右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号。生产技术部立即组织维护人员对该热工电缆进行恢复,发电车间立即进行机组恢复工作。
12时06分重新点火,13时31分达冲转参数。
13时31分,#2主机挂闸后开始冲转,高压内缸下半内壁温度℃,中压进汽室内壁温度℃,主/再汽压9.1/0.9MPa,主/再汽温:/℃,真空-98KPa,润滑油温30℃,润滑油压0.12MPa,润滑油各油泵联锁投入,轴向位移-0./-0.mm,高中压缸差胀-1.8mm,低压缸差胀14.6mm,发电机氢压0.3MPa,其他主辅设备运行正常。
13时38分,主机转速rpm,交流辅助油泵电流42.6A,交流启动油泵电流72.65A,润滑油压0.MPa;
13时39分,主机转速rpm,交流辅助油泵电流39.4A,交流启动油泵电流65.67A,润滑油0.MPa,主油泵出口压力1.21MPa;
13时42分,主机转速rpm,交流辅助油泵电流38.34A,交流启动油泵电流61.32A,润滑油压0.MPa,主油泵出口压力:1.MPa。交流启动油泵电流逐渐下降并稳定,运行人员初步判断主油泵已介入工作;
13时43分,主机转速rpm,交流辅助油泵电流38.3A,交流启动油泵电流61.3A,润滑油压0.17MPa。运行人员检查机组各轴承振动小于50μm、各金属瓦温小于90℃、润滑油油压0.17MPa,均属正常;
13时43分11秒运行人员退出直流事故油泵联锁,
13时43分17秒手动停运交流辅助油泵,汽机润滑油压由0.MPa开始下降;
13时43分25秒运行人员退出交流辅助油泵联锁;
13时43分30秒运行人员手动停交流启动油泵后,
13时43分35秒润滑油压降至0.MPa(报警联启辅助油泵值:0.MPa,联锁直流油泵值:0.MPa);
13时43分34秒交流启动油泵因主油泵入口油压低(联锁交流启动油泵值:0.07MPa)联启,润滑油压升至0.MPa;
13时43分51秒运行人员再次检查机组交流启动油泵电流59.63A,润滑油压力0.MPa,主油泵出口压力1.3MPa正常;运行人员退出交流启动油泵联锁;
13时43分56秒运行人员手动停交流启动油泵。
13时43分59秒“润滑油压低停机”信号发出,运行人员发现该信号,但未到现场确认,此时因热工维护人员还在抢修润滑油压低保护电缆,运行人员误认为是热控维护人员抢修电缆所致。(因“润滑油压低停机”保护未投入,机组未跳闸)
13时44分07秒运行人员未立即启动交流辅助油泵,而只投入交流启动油泵联锁,但油泵未立即联启;
13时44分08秒,润滑油压降至0MPa,#1~#8瓦温均突升;
13时44分18秒汽轮机跳闸,ETS首出为“汽机支持轴承乌金温度过高停机(℃)”,DEH跳闸停机,#1、#2主汽门关闭;
13时44分19秒因汽轮机跳闸联启交流启动油泵,润滑油压升至0.MPa(报警值≤0.MPa);
13时44分32秒运行人员手动启动交流辅助油泵,润滑油压为0.MPa;
13时46分09秒投入交流辅助油泵联锁,
13时47分10秒投入直流事故油泵联锁;
13时48分锅炉手动MFT,
13时50分运行人员打开真空破坏门,破坏真空停机;
13时53分22秒转速至零,运行人员多次投盘车未果,并对现场检查发现汽轮机#6轴瓦处有钨金流出,即对汽缸进行闷缸处理,同时进行氢气置换。
后经报请电网同意,#2机组转入B级检修。
设备检查状况:
#2汽轮发电机解体后,发现#3、#4、#6轴承乌金磨损严重,#1、#2轴承下瓦磨损,#5轴承下瓦脱胎,#7、#8轴承下瓦有局部过热现象。
事件发生后,公司对机组检查和处理工作进行了安排,联系设备检修人员到达现场。
3月12日,组织召开了#2机组抢修工作会议,会议确定了抢修工作方案,明确了B修的主要工作内容及要求。
3月13日进行了检修现场清理布置。
3月14日进行了氢气置换。
3月15日吊汽轮机、发电机化妆板。
3月16日#7、8、9瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月17日#3、4瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月18日#5、6瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈,发电机密封瓦解体。
3月19日~23日,拆导气管、连通管搭架、连通管、低压缸中分面螺栓等。
3月24日#1、2瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月25日~4月4日,汽轮机B修。
4月5日#1、2瓦修复后回装、研磨。
4月8日#7、8瓦回装。
4月9日~4月23日#3、4、5、6瓦修复后回装、研磨。汽轮机B修:汽封调整、对轮找中心等。4月24日高中压汽封间隙合格验收,开始扣B低压缸。
4月29日A低压缸开始扣缸,低-发对轮中心调整开始,主油泵间隙调整完成。
4月30日A低压缸扣缸结束,扣缸后各轴系中心复查。
5月1日开始进行油冲洗,冲洗4小时后翻#1-#8瓦下瓦检查。
5月2日拉缸,中-低、低-低对轮连接,低发中心调整完成,高中压缸猫爪垫铁置换完成。
5月3日各对轮连接完成,轴承箱开始回装,高中压导汽管螺栓装复。
5月4日中低压连通管装复,各轴承回装完成,通油、投盘车。
5月5日保温装复,架子拆除,现场清理,静态试验,锅炉点火。
5月6日汽轮机冲转,定速,并网,恢复正常运行。
(三)事故原因
事件调查组对现场进行了详细的查看,询问了有关当事人,查阅了相关记录,对事件原因分析如下:
1、直接原因:#2机组因右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号,机组跳闸。
2、机组恢复过程中,在润滑油压低保护因保护电缆抢修未投入、润滑油系统油压不正常的情况下,运行人员违反运行操作规程,擅自退出三台油泵联锁,停运交流辅助油泵、交流启动油泵后,由于主油泵供油回路油涡轮泄漏严重,导致润滑油压低,因润滑油压低保护退出未引起跳机,最后由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机,造成汽轮发电机轴瓦磨损。
3、间接原因:
1)直流事故油泵硬联锁未设计去年11月份在逐条对照《二十五项反措》检查时,已经发现直流事故油泵未实行硬联锁,不符合9.4.2中“汽轮机润滑油压力低信号应直接送入事故润滑油泵电气启动回路”的要求,也列入了整改计划,但由于一直未具备停盘车条件,未能在此次事件前完成改造。
2)联锁逻辑设计不完善
在运行人员投入启动油泵联锁后,未能及时联启交流启动油泵,直到机组跳机后才启动,反映出PS-主油泵吸入口压力低联启交流启动油泵的联锁存在缺陷,主油泵吸入口压力低只发3s脉冲,3s后投联锁不再起作用。跳机后联启是因为主机跳闸所致。
3)油涡轮垫子被冲毁,造成润滑油压低
对润滑油系统进行全面解体检查发现:主油泵出口至油涡轮进口法兰处密封垫全部冲掉,油涡轮出口至各瓦油管连接法兰处密封垫出现破损(约20%),使得汽轮机润滑油系统压力低
4)润滑油压低保护未投入
虽然履行了润滑油压低保护退出申请手续,但在机组恢复过程中,由于润滑油压低保护电缆仍在抢修中,导致润滑油系统出现压力低后润滑油压力低保护没有动作跳机,最终由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机。
(四)防范措施
1、严格管理,养成“严、细、实”的工作作风。重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责,“靠前把关”;坚持四个“凡事”(凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查),及时发现、制止违章违规行为。
2、重视“非计划停运”。要从管理的高度重视非计划停运,深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经济损失,还给集团公司的声誉带来了不良影响。
3、杜绝习惯性违章行为。按照《运行规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》进行操作,规范“两票”内容,实施危险点分析预控,将规章制度落到实处。
4、提高运行人员的综合素质。特别是提高班组长、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想,要严肃认真对待每一项操作,使安全生产始终在控、可控。
5、加强缺陷管理,积极消除缺陷。对设备缺陷要积极创造条件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的发生、扩大。
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