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胶球清洗装置改造原因及预计使用效果:
凝汽器铜管、收球网正反两面、系统管道、装球室、阀门结垢、堵塞严重。冷却塔填料胶球堵塞。循泵耗电率高.端差高、真空度低,影响机组换热效率,不符合机组对标要求。
原因分析:
13、4号机胶球清洗系统因收球率低长期闲置,造成循环水杂质、处理后的水生
物遗留物、泥沙附着凝汽器铜管管壁上,试投胶球时,造成铜管发生胶球堵塞现象,
使机组的端差增加、真空度降低,影响机组换热效率。
3、4号机原胶球清洗系统为某公司产品,倒V形结构,停机检查发现收球网、
扰流板、装球室做工极为粗糙,胶球泵泄漏锈蚀严重,管道阀门选择不合理,多采
用普通闸阀,全开状态下仍堵塞25%通流面积,系统水阻大,堵球卡球严重。
收球网反面结垢严重,反冲洗效果不佳,设计.上存在问题。
表二:3、4号机胶球清洗系统检查图片
方案可研:
1、2号机胶球清洗系统为某产品,倒V形结构,从机组年投产至今,收球率一直能保持在95%以上,并且维护成本很低。
1、2号机与3、4号机胶球清洗系统主设备比较:约通过厂家原始资料,1、2号机存在以下优点:
收球网采用格栅结构,整个网板迎水面无焊接结构,彻底解决了一般焊接结构收球网的应力变形与焊接腐蚀的问题。
收球网设置有根据水力系统实验设计的胶球导流板,使胶球回收顺畅。
采用进口专用胶球泵。胶球循环泵有足够的扬程和流量。保证胶球正常连续运行。胶球泵电动机配套进口。
收球网差压测量系统:进口。
收球网内部与循环水接触的不锈钢:采用:DIN1.(相当与ASTMLN)/DIN1.(双相不锈钢)。
收球网壳体材质与防腐:壳体采用碳钢Q,与水接触的内表面设硬质衬胶,衬胶采用天然橡胶,整体硫化,衬胶厚度为3mm。壳体外表面涂防锈漆。
就地控制系统与DCS的信号:控制系统预留与买方DCS控制系统的接口信号,信号采用干接点硬接线方式连接。
年5月通过对4号机铜管进行高压水清洗、调整循环水系统运行方式(提
高循环水压力、延长收球时间),收球率能达到95%以上,但仍存在以下问题:
原胶球系统抗干扰能力较弱,一旦循环水水质恶化严重,如夏季洪水期间,将易造成系统的重新瘫痪。
循泵耗电率增加,系统投运时因阀门选型不合理,运行人员就地操作量较大。
3、4号机收球网反面结垢问题,通过反冲洗不能解决。建议按照1、2号机进行改造。
预计使用效果::
1.根据表一:4号机凝汽器清洗前后近似条件下参数比较:真空平均.上升1Kpa,按0.1Kpa对应0.g/kwh供电煤耗计算,降低供电煤耗3.09g/kwh;端差下降2.5°C,按1°C对应0.66g/kwh供电煤耗计算,降低供电煤耗1.65g/kwh,两项指标共计降低供电煤耗4.74g/kwh,按照单机月发电量1.5亿计算,月可节约标煤:吨,两台机组月可节约标煤:吨。循泵耗电率较堵塞前明显下降。
2.参照1、2号机进行改造,可有效保证胶球系统投运率和收球率,提高凝汽器换热效率,降低机组热耗,提高机组经济指标。
3.提高设备可靠性,降低检修维护费用和人员劳动强度。